三季度以來,軋鋼廠棒三作業(yè)區(qū)持續(xù)在“穩(wěn)產(chǎn)、提質(zhì)、降本、增效”上下功夫,成立作業(yè)區(qū)青年技術人才“闖關”突擊隊,激發(fā)青年活力,針對制約生產(chǎn)的設備難點問題進行深度剖析,發(fā)散思維,進一步夯實設備精益管理,為打贏扭虧為盈翻身仗注入新動能。
巧加雙向鏈輪降低誤機穩(wěn)生產(chǎn)
“減速電機壞了,設備誤機又增加了,我一定要想辦法解決這一難題。”青年設備技術員薛欣劍一邊看圖紙,一邊說道。
棒三作業(yè)區(qū)加熱爐出入爐輸送輥道采用一個減速電機帶動一個輥子,受環(huán)境影響,減速電機經(jīng)常出現(xiàn)故障,導致鋼坯不能正常出入爐,必須停機維修后才能正常生產(chǎn)。為此,薛欣劍與鉗工操作人員經(jīng)過分析研究,決定把原單鏈輪改為雙鏈輪,在減速電機和輥子上同時裝配雙鏈輪,通過鏈條傳動方式進行連接,當其中一個減速電機出現(xiàn)故障時,可將鏈條換到相鄰的減速電機上,實現(xiàn)一個減速電機帶動兩個輥子轉(zhuǎn)動,達到快速切換,降低誤機的目的。改造后,經(jīng)現(xiàn)場使用效果良好,降低了人員勞動強度,年可創(chuàng)效約11萬元。
聚合力想妙招支撐裝置降誤機
“冷床不能動作,是因為長軸軸承損壞,上月剛修好,這樣下去不行,大家必須想辦法解決這個問題。”鉗工班長雷新平在班前會上強調(diào)道。
據(jù)了解,冷床設備長期處于高溫環(huán)境,冷床長軸軸承在高溫環(huán)境下容易損壞,導致冷床動齒高低不平,冷床不能正常使用,如果發(fā)生設備故障搶修至少需要8小時,對生產(chǎn)造成一定影響。為此,雷新平與班組成員圍繞“冷床步進長軸突發(fā)故障時,如何高效快速恢復生產(chǎn)”進行專題研究討論后,決定對其加裝支撐裝置,充分利用現(xiàn)場區(qū)域條件,根據(jù)軸承座上下鋼構立柱和橫梁測繪出需要的尺寸后,離線制作長軸兩側(cè)支撐裝置。此裝置投入使用后,可節(jié)約冷床設備故障維修時間約6小時,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
主動擔當解難題智能制造降成本
“缺油導致軋輥燒了,我們必須研究出一個自動化方式。”工藝技術員陳輝和潤滑員張凱一邊研究一邊討論。
棒三作業(yè)區(qū)軋輥、軸承潤滑均采用甘油涂抹潤滑的方式,油量無法得到精準控制。甘油在軋輥運轉(zhuǎn)過程中會逐漸氧化,導致軋輥、導衛(wèi)軸承燒損。經(jīng)多次對標學習,他們決定在現(xiàn)有油氣潤滑站支管上加裝一套可以在線監(jiān)測油氣潤滑壓力的系統(tǒng),當軋輥端油氣潤滑壓力值差發(fā)生變化時,電腦壓力報警系統(tǒng)可自動識別并反饋,崗位員工及時處理,有效降低了軋輥缺油及其他潤滑件燒損的問題,實現(xiàn)油氣潤滑智能化。據(jù)統(tǒng)計,此項改造每月可節(jié)省油料約1桶,年節(jié)約油料費用1.4萬元。
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