1月份,煉鋼廠動(dòng)力作業(yè)區(qū)圍繞提質(zhì)降本增效主線,從一點(diǎn)一滴摳成本、一分一毫增效益、一計(jì)一策挖潛力等方面入手,多點(diǎn)發(fā)力,打好降本增效攻堅(jiān)戰(zhàn)。
一點(diǎn)一滴摳成本
近期,3#轉(zhuǎn)爐5#風(fēng)機(jī)擴(kuò)容改造試機(jī)過程中,軸承座與油封部位出現(xiàn)異常,隨即進(jìn)行停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)葉輪轉(zhuǎn)子軸與軸承座油封的間隙大小不匹配,兩者之間存在刮磨現(xiàn)象。該單位技術(shù)員結(jié)合轉(zhuǎn)爐風(fēng)機(jī)工況特點(diǎn)及風(fēng)機(jī)日常維修標(biāo)準(zhǔn),剖析油封結(jié)構(gòu),制定改造方案,對(duì)油封展開針對(duì)性刮研。經(jīng)過4小時(shí)的刮研,最終將接觸點(diǎn)間隙控制在0.1毫米,從而達(dá)到了轉(zhuǎn)子軸與軸承座油封相匹配的效果,確保環(huán)保設(shè)備正常運(yùn)行,同時(shí)節(jié)約外修費(fèi)用2.5萬元。
一分一毫增效益
新區(qū)集中泵站結(jié)晶器二冷泵在更換時(shí)易造成機(jī)械密封損壞。針對(duì)這一問題,該單位動(dòng)力維修班長(zhǎng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安裝標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)其安裝予以改進(jìn)。經(jīng)過觀察分析加工軸承套,鎖母鎖緊即對(duì)軸套進(jìn)行定位,待其他零部件全部安裝完成后,再對(duì)后軸承進(jìn)行安裝。改造后,解決了維修過程中損壞機(jī)械密封的問題,年可節(jié)約備件費(fèi)用13萬元。
一計(jì)一策挖潛力
針對(duì)老區(qū)轉(zhuǎn)爐濁環(huán)塵霧分離供水泵在生產(chǎn)過程中故障頻發(fā)現(xiàn)象,該單位技術(shù)員通過查閱相關(guān)技術(shù)資料,決定在水泵葉輪及泵筒內(nèi)涂抹防腐性材料玻璃鱗片,并焊接添加自制穩(wěn)流裝置,以減少泵體腐蝕、脆化、葉輪破裂等氣蝕現(xiàn)象,同時(shí)在水泵維修過程中調(diào)整軸承間隙,在相對(duì)兩盤軸承外圈處加裝銅皮,以減少軸向竄動(dòng)量。改造后,有效降低了維修頻次和停機(jī)風(fēng)險(xiǎn),年可節(jié)約備件費(fèi)用5.8萬元。
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