近期,軋鋼廠棒二作業(yè)區(qū)緊盯奮戰(zhàn)“雙目標(biāo)”任務(wù),圍繞突出目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,積極開展品規(guī)優(yōu)化、指標(biāo)提升、成本管控等工作,各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)取得新突破,助力公司打贏“三大翻身仗”。
突出目標(biāo)導(dǎo)向,系統(tǒng)謀劃
該作業(yè)區(qū)一方面及時掌握生產(chǎn)動態(tài),并結(jié)合實際情況,從成本、產(chǎn)量、能耗等方面對鋼材成品效益進(jìn)行綜合分析,適時調(diào)整軋制規(guī)格,確保實現(xiàn)生產(chǎn)效益最大化;另一方面從優(yōu)化工藝操作參數(shù)入手,集智聚力克服生產(chǎn)過程中存在的瓶頸問題,有效解決鋼材性能下滑、入爐鋼頂梁問題。同時創(chuàng)新工作思路,對入爐懸臂輥道速度進(jìn)行調(diào)整,實現(xiàn)軋制φ16規(guī)格小時過鋼量大于90支、班產(chǎn)穩(wěn)定650支以上的生產(chǎn)目標(biāo),確保品規(guī)效益最大化。
突出問題導(dǎo)向,狠抓管理
該作業(yè)區(qū)針對軋制φ16四切分成材率提升困難的現(xiàn)狀,分析原因、查找問題,在嚴(yán)格落實“1125”指標(biāo)提升工作法的基礎(chǔ)上,對鋼坯入爐進(jìn)行優(yōu)化,實現(xiàn)爐溫可控,對精軋K1-K4機(jī)架南北兩側(cè)輥縫進(jìn)行微調(diào),穩(wěn)定生產(chǎn),提升人員操作精細(xì)化水平。同時持續(xù)加大負(fù)偏差穩(wěn)定率技術(shù)攻關(guān)力度,要求調(diào)整工緊盯鋼坯重量、鋼坯軋制長度,并及時對軋制過程進(jìn)行調(diào)整,節(jié)能增效軋制成效顯著。目前,軋制φ16規(guī)格負(fù)差穩(wěn)定率較之前提升5%,成材率較之前提升0.1%。
突出結(jié)果導(dǎo)向,成效顯著
為滿足鋼材性能要求,前期在軋制φ16規(guī)格時,粗中軋噸鋼電耗較軋制其他規(guī)格偏高,為進(jìn)一步實現(xiàn)節(jié)能增效軋制,該作業(yè)區(qū)對煤氣、電力消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,發(fā)現(xiàn)將加熱爐溫度再提升10攝氏度,不僅使成品鋼材力學(xué)性能在規(guī)定范圍內(nèi),而且最大限度發(fā)揮粗中軋設(shè)備運行效率,降低電耗,同時對換輥節(jié)奏重新優(yōu)化,合理調(diào)節(jié)煤氣用量,并對粗中軋設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全方位連鎖監(jiān)控,減少設(shè)備空轉(zhuǎn)、降低能源消耗,實現(xiàn)鋼后生產(chǎn)效益最大化。截至目前,該作業(yè)區(qū)煤電綜合成本同比降低1.3元/噸,綜合創(chuàng)效19萬元。
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