近期,煉鐵廠干部職工牢固樹立過“緊日子”思想,全員凝心聚力、創(chuàng)新集智,巧用“木桶理論”解決了多個“高效冶煉”瓶頸短板難題,全力促進生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定順行,確保為企業(yè)奮進“國內(nèi)一流、行業(yè)領(lǐng)先”總目標再添新動能。
智解一:應(yīng)用智能脈沖反吹 優(yōu)化升級保順行
該單位3號高爐噴煤系統(tǒng)因僅配備中速磨機一臺和低壓長袋防爆脈沖袋式收塵器一臺,導致噴煤收粉器過濾面積小、制粉能力低,不能滿足當前高爐“高效冶煉”煤粉正常供應(yīng)。
針對以上問題,該單位通過應(yīng)用新型濾材布袋收粉器、增大收粉過濾面積和對布袋收粉器反吹系統(tǒng)采用智能脈沖控制等舉措,一舉提高了布袋收粉器透風率,降低了系統(tǒng)負壓。改造后,不僅大幅減少了氮氣能源消耗,實現(xiàn)了制粉各項參數(shù)精準控制,而且預(yù)防了人工操作帶來的不利影響,提高了制粉能力,預(yù)計年可創(chuàng)效670萬元。
智解二:加裝自動控制系統(tǒng) 廢物利用降成本
據(jù)了解,自該單位265m2燒結(jié)機活性炭(焦)脫硫脫硝工藝投運以后,每日約產(chǎn)生3噸活性炭廢料,利用方式是將其與原煤混合進入噴煤制粉系統(tǒng),作為高爐燃燒劑。但因制粉系統(tǒng)需精準控制壓力、壓差等參數(shù),首選的罐車運輸輸送壓力遠高于磨煤機壓力,不利于活性炭重復(fù)利用。
為解決這一問題,該單位決定對輸送系統(tǒng)采取穩(wěn)壓定流自動控制改造,通過在罐車與輸送管道之間加裝壓力等參數(shù)檢測、調(diào)節(jié)裝置和加裝一套電氣自動化控制系統(tǒng),成功實現(xiàn)了輸送系統(tǒng)手動、自動任意切換和自動穩(wěn)壓定流輸送,促進了廢料活性炭高效利用,月可降低生產(chǎn)成本10萬余元。
智解三:巧制階梯溢流溜槽 設(shè)備使用延壽命
以往,該單位450㎡燒結(jié)機使用立置環(huán)保篩對高溫冷卻后的燒結(jié)礦進行篩分粒度分級,但由于篩分溜槽落料過程落差偏大,易出現(xiàn)溜槽破損和皮帶跑偏現(xiàn)象,導致設(shè)備使用壽命減短,不利于正常生產(chǎn)。
為確保生產(chǎn)安全順行,該單位通過將燒結(jié)篩分溜槽升級為階梯溢流溜槽,并在溜槽內(nèi)部加裝耐磨塊等措施,一舉消除了設(shè)備隱患。改造后,既消除了物料對皮帶的沖擊,延長了皮帶使用壽命,又降低了設(shè)備備件費用,保障了燒結(jié)機高效生產(chǎn),預(yù)計年可降本50萬元。
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號